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      節(jié)電技術論文集

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      節(jié)電技術論文集

        住宅能耗的主要形式是電能,因此住宅節(jié)電對于節(jié)約國家緊缺的電能,將有限的、高品味的電能供給國家工業(yè)發(fā)展有著重要意義。小編精心推薦的一些節(jié)電技術論文集,希望你能有所感觸!

        節(jié)電技術論文篇一

        供熱電廠節(jié)電措施研究

        【摘 要】介紹了吉林油田熱電廠的降低廠用電的措施,通過熱網(wǎng)系統(tǒng)經濟調整、變頻節(jié)電措施應用及鍋爐輔機的節(jié)電方式調整等手段,達到了降低火力發(fā)電廠生產成本的目的。

        【關鍵詞】廠用電率 節(jié)能降耗 變頻技術 熱網(wǎng)優(yōu)化調整

        中圖分類號:V351.31 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2013)35-083-01

        吉林油田熱電廠是吉林油田公司自備電廠,裝機容量為三臺50兆瓦機組,配套220噸/小時鍋爐八臺。提負著吉林油田礦區(qū)采暖供熱及對吉林油田新木采油廠、新立采油廠輸油管線伴熱的任務。

        發(fā)電廠廠用電是保證發(fā)電廠廠用機械正常運行必不可少的基礎。廠用電率反映了廠用系統(tǒng)耗電量多少,是衡量發(fā)電氣部分經濟運行的重要指標。熱電廠廠用電率的控制指標為8%~10%。廠用電率代表著電廠的運行管理水平。合理經濟運行方式,可使電廠運行處于最佳狀態(tài),最大限度地增加系統(tǒng)的供電量,創(chuàng)造最大的經濟效益,對提高小型熱電廠管理水平、降低能源消耗、節(jié)約生產成本具有十分現(xiàn)實的。

        1.熱網(wǎng)系統(tǒng)運行方式優(yōu)化調整,降低熱網(wǎng)水泵耗電率。

        吉林油田熱電廠是以供熱為主,承擔著油田礦區(qū)及地方600萬平的供熱面積,對外供熱方式為水循環(huán)換熱,通過熱網(wǎng)加熱器對熱網(wǎng)水進行升溫,然后通過熱網(wǎng)水泵輸送到各換熱站進行水水換熱,滿足用戶需求。由于熱網(wǎng)水泵的電機功率均為700KW,耗電量大,因此熱網(wǎng)方式的優(yōu)化調整,通過量調節(jié)及質調節(jié)的配合調整,在保證供熱質量下,減少熱網(wǎng)水泵運行臺數(shù),降低熱網(wǎng)水泵的耗電量是降低廠用電的重要措施。

        目前吉林油田熱電廠采取措施如下:

        原則是根據(jù)環(huán)境溫度的變化,調整熱網(wǎng)水泵的運行方式,熱網(wǎng)采取高溫小流量方式運行并使熱網(wǎng)供水流量與熱網(wǎng)水泵的運行臺數(shù)相匹配,減小熱網(wǎng)水泵耗電量。具體為在供熱初期及后期,在保證供水壓力為0.6MPA以上的基礎上,運行五臺熱網(wǎng)水泵;供熱中期,保證供水壓力為0.7MPA以上,運行六臺熱網(wǎng)水泵;在供熱后期,保證供水壓力為0.85MPA以上,運行七臺熱網(wǎng)水泵。通過此方式的調整,將原有的整個采暖期七臺熱網(wǎng)水泵同時運行,改為分階段的減少熱網(wǎng)水泵臺數(shù),通過質調節(jié)方式保證供熱質量,以達到降低熱網(wǎng)水泵耗電量的目的。

        通過計算,整個采暖期熱網(wǎng)水泵節(jié)電測算如下:

        取電機的功率因數(shù)為0.8,整個采暖期(180天)七臺熱網(wǎng)水泵耗電量為700千瓦*0.8*7臺*24小時*180天=16934400千瓦時,而采取分階段的量調節(jié)與質調節(jié)配合調整,熱網(wǎng)水泵耗電量為(700千瓦*0.8*5臺*700千瓦*0.8*6臺+700千瓦*0.8*7臺)*24小時*60天=14515200千瓦時,整個采暖期節(jié)電量可達到241.92萬千瓦時,節(jié)能效果明顯。

        2.交流變頻技術,降低轉動機械電能消耗。

        目前吉林油田熱電廠的給水泵、送風機、凝結水泵、熱網(wǎng)疏水泵電機都可以進行變頻改造,空間非常大,可有效地降低廠用電率。近幾年,陸續(xù)進行了新立熱網(wǎng)泵、鍋爐引風機、送風機的變頻改造,節(jié)能效果明顯?,F(xiàn)以新立熱網(wǎng)泵及鍋爐送風機變頻改造為例進行節(jié)電對比分析。

        2.1網(wǎng)變頻泵改造

        吉林油田熱電廠除了承擔油田礦區(qū)民用采暖供熱任務外,還承擔著新木、新立采油廠油管線的伴熱。新立熱網(wǎng)泵正常運行方式為開一備一,由于為了保證新立熱網(wǎng)管線運行安全,熱網(wǎng)泵在運行時,需通過限泵出口門以保證供水壓力,即大馬拉小車的現(xiàn)象發(fā)生,因此進行變頻改造是非常必要的。

        經過變頻改造后,節(jié)電效果對比情況如下:

        1、電流對比。1號新立泵變頻投產后由原額定電流63A降為35.5A;2號新立泵變頻投產后由原額定電流62A降為24A。

        2、電機用電量及創(chuàng)效對比。1號熱網(wǎng)泵日耗電量由原來13680千瓦時減少到7090千瓦時,日節(jié)電6590千瓦時,按每千瓦時0.46元計算,日可節(jié)電創(chuàng)效3031.4元。按每年一臺泵運轉300天計算,每年一臺泵可創(chuàng)效909420元;2號熱網(wǎng)泵日耗電量由原來每天13500千瓦時減少到6700千瓦時,日節(jié)電6800度,按每千瓦時0.46元計算,日可節(jié)電創(chuàng)效3128元。按每年一臺泵運轉300天計算,每年一臺泵可創(chuàng)效938400元。兩臺泵全年變頻運行可創(chuàng)效909420+938400=1847820元,即184萬元。

        2.2鍋爐送風機變頻改造

        熱電廠1-4號爐送風機電動機容量為185KW,額定電壓為380V,電動機的額定電流為336A。改造前后經濟性對比情況如下:

        1、送風機電動機的功率185KW;年運轉6000小時;運轉類型:在工頻運行方式下,工作在85%流量為3000小時,工作在60%流量為3000小時。工作在85%流量時約需功率為91%×185KW=168.35KW,工作在60%流量時約需功率為76%×185KW=140.6KW。全年的耗電量為(168.35+140.6)KW×3000小時=926850KWH。

        2、送風機電動機運行在變頻狀態(tài)下,工作在85%流量時約需功率為61%×185KW=112.85KW,工作在60%流量時約需功率為22%×185KW=40.7KW。全年的耗電量為(112.85+40.7)KW×3000小時=460650KWH。

        3效益:全年節(jié)電量為926850KWH-460650KWH=466200KWH。節(jié)電率為466200KWH/926850KWH=50.3%。油田每度電的價格為0.486元,可節(jié)約0.486元×466200KWH=22.6573萬元。

        4、每臺送風機電動機加裝變頻器改造費用合計約為31萬元。

        5、投資回收率=總投資率/(年均利潤總額+折舊)即投資回收率=310000/(226573+310000*10%)=1.2年。這樣,單臺送風機電動機改造,將近一年半的時間即可收回成本。

        3.鍋爐輔機節(jié)能運行調整

        3.1引、送風機節(jié)能運行調整

        1、調整好爐膛內過量空氣系數(shù),燃氣爐的氧量值在1.5-2.5之間運行,摻燒爐及燃煤爐的氧量值在3.5——4.0之間運行;通過在前段時間對7、8號爐風機的調整中,氧量值由4.5降至2.5,引風機電流可下降15A,每日兩臺爐的引送風機耗電量可下降1萬千瓦時。

        2、保持爐膛負壓20—40Pa;

        3、必須保證引風機的變頻投入率在100%,風機入、出口擋板全開,用轉速調整鍋爐燃燒風量、負壓,如有缺陷立即進行搶修。在前段時間,8號爐2號引風機變頻器出現(xiàn)光纖故障,由變頻切至工頻工況,引風機電流由20A升高至50A,電氣專業(yè)在不到6小時的時間內即處理好,每小時可節(jié)電250千瓦時。

        3.2制粉系統(tǒng)節(jié)能運行調整

        1、嚴格控制制粉系統(tǒng)的檢修質量,在制粉系統(tǒng)大小修后進行認真檢查,以減少制粉系統(tǒng)漏風及磨煤機漏粉現(xiàn)象。

        2、適度調整煤粉細度,合理調整慣性分離器擋板,使煤粉細度R90保持22-28%。

        3、摻燒爐制粉時,應避免高峰制粉,在低谷制粉,保證交班粉位在2.0米左右即可。

        4、加強對對火車煤、汽運煤測試監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)劣質煤嚴禁入廠。

        5、根據(jù)煤場儲煤情況定期進行翻燒,防止存煤過長,造成熱值流失,增加鍋爐耗煤量。

        6、加強對磨煤機、給煤機的檢修水平,加強對原煤內雜物的清理工作,防止因原煤內的雜物而造成磨煤機和給煤機的故障。

        7、加強運行制粉系統(tǒng)的檢查及制粉系統(tǒng)保溫的檢查,保證干燥出力溫度,防止因漏泄影響磨煤機出力。

        8、提高監(jiān)盤人員的工作積極性,增強責任心,加強技術培訓,提高業(yè)務水平。

        4.結束語

        熱電廠的廠用率的控制關系到發(fā)電煤耗的高低,隨著供熱系統(tǒng)轉為電廠供給的趨勢發(fā)展,供熱系統(tǒng)熱網(wǎng)泵運行臺數(shù)的增加,將極大地提高電廠的廠用電量,因此做好廠用電率的控制,是保證電廠持續(xù)經濟發(fā)展基礎,只有通過有效的節(jié)電措施,進一步有效地降低廠用電率,以響應國家創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)的要求,提升企業(yè)的競爭力。

        節(jié)電技術論文集篇二

        電動機智能節(jié)電器

        摘要:在負載變化大的情況下交流電機如果長時間運行,負載率平均較低,嚴重浪費了電能。采用集成芯片控制技術的電機智能節(jié)電器,動態(tài)地調整供給電機的能量通過監(jiān)控交流電機運行的電壓和電流的相位差,在最佳效率狀態(tài)下使電機始終工作,達到節(jié)能降耗效果。

        關鍵詞:電機負荷;供電電壓;效率;智能節(jié)電

        中圖分類號:U223 文獻標識碼:A

        某棒材廠大型車間始建于七十年代初,原為帶鋼車間承擔開坯任務,軋制錠型較大,根據(jù)軋制工藝,軋線輥道電機采用YZR系列異步電動機,滿足起動電流小、轉矩大的需求。2002年轉產改造后,主體設備保留,生產大圓鋼原料坯重較小,而軋線輥道電機額定功率未變,均高于驅動負載的最大需求,即電機存在一定的富余量,電耗被無謂的浪費。為實現(xiàn)生產的經濟運行,降低能耗。針對現(xiàn)狀,積極開展節(jié)能科技攻關,采用人工智能技術,針對現(xiàn)狀節(jié)能科技攻關,積極開展,動態(tài)地調整供給電機的能量通過監(jiān)控交流電機運行的電壓和電流的相位差,在最佳效率狀態(tài)下使電機始終工作,為電網(wǎng)與電機之間的能量管理功能實現(xiàn)了“智能化”。當電機在負載或輕載不斷變化被檢測到時,在0.01 s以內通過可控硅能調整輸入電機的電流和電壓,使實時負載與電機的輸出功率相匹配,從而減低鐵損、銅損,改善電機停機、起動性能,達到節(jié)能降耗效果。

        一、電能浪費的原因

        1、電網(wǎng)末端為改善電壓偏低現(xiàn)象,常常會由供電企業(yè)升高輸出電壓,導致電網(wǎng)中端及前端電壓相對較高,在照明燈具的額定電壓之上,溫度最終升高,縮短燈具使用壽命,且能耗增加。

        2、在三相上用戶的用電負載分布不平衡,供電企業(yè)考核的無效電量增加,使得增加了無功損耗。

        3、帶有大量的感性負載在用電線路上 (如高壓鈉燈,普通日光燈等),用電效率降低,系統(tǒng)功率因數(shù)較低,電能消耗增大。

        4、由于內外部環(huán)境影響,系統(tǒng)中有高次諧波存在,增加了運行線路的能耗,電度表計量過度。

        工礦企業(yè)生產中異步電動機是耗電量及使用量最多的一種電氣設備。在往往電機拖動系統(tǒng)中,以裕量加上最高負荷量來選型及設計參數(shù),而大部分的電動機在實際的運行中,不是滿載運行,而是工作于負載荷較小而滿速度、滿電壓的狀態(tài);對于變化經常負荷的電機,在運行滿載的同時,空載運行時間也會有很大的比例。

        由電機運行和設計特性可以看出,當從滿載變化到空載、輕載時,電機的定子電流減小了有功分量,而基本不變其勵磁的無功電流(所以COSØ 降低);由于基本不變的勵磁無功電流,則占主要成份的定子鐵損耗,在空載損耗上一點都沒有減少,所以效率不高。如果定子電壓適當降低,見電機定子感應電勢公式:

        U1≈E1=4·44F1N1KN1Øm

        其中: N1—定子每相繞組串聯(lián)匝數(shù); F1、KN1是常數(shù)。

        由于定子電流很小在空載、輕載時,定子繞組的漏阻抗壓降可以忽略,所以U1≈E1,降低定子電壓U1,當其它條件不變時,則Øm比例下降,也即也成比例的使勵磁無功電流M下降,這樣就減少了定子電流中的無功分量cosφ 就有所提高,可以接近最佳值經由適當?shù)目刂?。另外,其它條件不變,定子鐵耗:

        PFe=FeN×(U1/UN)2

        其中:

        FeN—定子額定鐵耗;PFe—定子鐵耗;UN—定子額定端電壓。

        可以看出, PFe隨著U1下降,迅速以平方比例下降,這樣空載、輕載時大量減少占主要損耗的鐵耗,大大的提高了電機的運行效率,這就是輕載降壓節(jié)電的電機智能節(jié)電器原理。

        二、節(jié)電器性能特點

        供電電壓的平方與異步電動機產生的轉矩成正比,減小轉矩將降低電壓,電動機的額定輸出功率實際上降低了,即也減少了所需磁場能量。利用這一原理,對異步電動機采用人工智能技術實時跟蹤負荷變化情況,電壓電流隨時調整,提供相應負荷的磁場給電動機,電動機效率保持恒定,達到電能節(jié)約的目的。

        采用自動開發(fā)的CMOS集成電路,電機智能節(jié)電器對電動機的負荷情況實時檢測,分析變化趨勢和負荷大小,計算出供給電動機最佳電流、電壓,可控硅導通角的大小通過快速控制,電機的供電電壓得到控制,使電機的負載轉矩與輸功率精確匹配。在大多數(shù)負載和空載情況下使電機的電機效率可保持較高的恒定。

        適用于交流異步電動機節(jié)電控制的電機智能節(jié)電器,加工機械和各種動力設備上可廣泛應用。不在滿負荷運或轉負荷經常變化但節(jié)電效果更為顯著的是轉速恒定的電動機。

        三、調試與安裝

        (一)、節(jié)電器的安裝

        安裝電機智能節(jié)電器非常方便,在原電機主回路中直接串接,原來的操作方法不改變,而且遠程控制、就地控制、集中控制等多種方式方便實現(xiàn)。

        確定節(jié)電器的額定電流和電壓由交流異步電動機的銘牌數(shù)據(jù)。

        選擇相應的節(jié)電器根據(jù)電動機的額定電流。

        確定相序:檢查電源三相的相序,在斷開線路之前,并在電子開關柜按照綠、紅、黃的順序抽屜交流輸入側和抽屜交流母線上的三相線上標注記號。

        接好節(jié)電裝置按接線圖。

        從抽屜交流母線上按照(1)黃、(2)綠、(3)紅的順序把線與對應的節(jié)電器的交流輸入側相接。

        按圖1所示,將抽屜電源輸入端與節(jié)電器交流輸出端連接,節(jié)電器的交流輸出端A2與抽屜電源輸入端線A3 (黃)連接,節(jié)電器的交流輸出端B2與抽屜電源輸入端線B3(綠)連接,節(jié)電器的交流輸出端C2與抽屜電源輸入端線C3 (紅)連接。

        電動機M1端與抽屜負荷輸出端線A4 (黃)連接,電動機M2端與抽屜負荷側輸出端線B4 (綠)連接,電動機M3端與抽屜負荷側輸出端線C4 (紅)連接。

        圖1抽屜與節(jié)電器連接

        (二)、節(jié)電器的調整方法

        1)上電前,相序先檢查是否正確(按A -B-C -A順序),置于“ON”位置將撥碼開關。

        2)上電前,先置于“9:00”位置“CORRECTION”調整電位器。

        3)斷開“JM1”。

        4)上電后,當處于節(jié)電狀態(tài)時,逆時針調節(jié)節(jié)電器 “CORRECTION”電位器,直到增大電流為止(監(jiān)測電流用鉗形電流表)。

        5)將“JM2”短接,就可以軟啟動;可改變時間限定,調整“DELAY”電位器。

        3運行效果分析

        3·1檢驗節(jié)電效果的方法

        1)測試鉗形電流表,電動機電流變化通過鉗形電流表測試節(jié)電器投入后和投入前,即節(jié)電效果大致可算出。

        2)有功功率表測試,在相同負荷條件下,通過測試電動機節(jié)電器分別斷開和投入,運行電動機的效率,節(jié)電效果即可算出。

        (三)、效益分析與效果檢驗

        通過安裝有功電度表在兩臺機后工作輥道電機上進行測試,計算按一個月,輥道電機使用節(jié)電裝置后,為1904kWh電機耗電量,而電機耗電量沒有使用節(jié)電裝置時為2858kWh,節(jié)電率通過計算為33.4%。電價計算按0.5元/kWh,單臺電機可節(jié)約電費:

        0. 5×(2858 -1904) =477元

        20臺電機年節(jié)約電費12×477×20=114 480元

        使用節(jié)電裝置后,延長電機使用壽命,減少了電動機的銅損,年節(jié)省20臺電機:

        20×21 000=420 000元

        多創(chuàng)年綜合經濟效益: 85 050+270 000=534480 (元)

        設備投資30萬元,收回設備投資只用了半年時間,八年的使用壽命計算,電機智能節(jié)電器的多創(chuàng)綜合經濟效益398萬元,具有十分顯著節(jié)能降耗效果。

        總之,電機智能節(jié)電技術通過大力推廣應用,電機的運行效率大幅提高,具有在一線很強的實用性,能夠靈敏地測量電機運行數(shù)據(jù)在工作環(huán)境惡劣、負載變化大的情況下,進行快速控制和判斷,電機的安全運行得到保護,降低了生產運行成本,達到理想的節(jié)能降耗效果。

        參考文獻

        [1] 電機工程手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社, 1982·

        [2]范慶彬. 智能節(jié)電器的原理及其應用[J]. 華章,2009,02:154-155.

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